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12个印染废水处理项目案例详析(含概况/工艺流程/工程投资)

2017-08-01 00:06
铁马老言
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下面12个印染废水案例中,分别有废水回用工程案例,废水处理案例以及废水工程提标改造案例,案例内容包含了详细的工艺选择,工艺流程、设备选型以及工程投资和运行成本,可供业内人士参考。

1、绍兴某印染企业废水回用工程

工程概况

主要以棉、麻、人棉、涤棉及其混纺、交织、弹力面料印染加工为主,在生产过程中,排放的废水COD高、色度深、碱性强,日排污水量为3kt。

设计水质指标

进水pH为9~10,COD≤2g/L,色度≤3000倍,电导率≤8mS/cm;设计回用水pH为6.5~8.5,COD<50mg/L,色度<15倍,电导率≤0.5mS/cm。

主体工艺

MBR+RO双膜工艺

工艺流程

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构筑物及设备

预处理系统:污水调节池、格栅、冷却塔、絮凝反应池、平流沉淀池

生化系统:1、水解池(1座);2、好氧池(1座);3、MBR池:4座,3用1备。采用浸入式帘式膜组件,材质为聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜。配套设备有吹扫风机,功率15kW,空气体积流量625m3/h,3用1备;抽吸泵,5.5kW,体积流量40m3/h,4台;正洗清洗泵,功率15kW,流体积量180m3/h,1台;反洗清洗泵,2.2kW,体积流量50m3/h,扬程9m,1台;酸加药泵,1.1kW,1台;碱加药泵,1.1kW,1台;次氯酸钠加药泵,1.1kW,1台。

RO系统:1、保安过滤器;2、RO装置:该RO系统共1套,设计产水量1800t/d,共27个膜组件,按1级2段方式排列,其中1段18只膜,2段9只膜,每个膜组件6芯装,设计回收率60%。配套设备有低压泵,功率18.5kW,体积流量200m3/h,1台;高压泵,45kW,体积流量65m3/h,2台;3、加药系统:在进入RO装置之前需加阻垢剂和还原剂防止结垢和微生物污染,配套设备有配药桶、加药桶及计量泵,通过PLC自动控制阻垢剂和杀菌剂的加药量。

处理效果

工程1年稳定运行结果表明,产水pH为6.5~8.5,COD<50mg/L,色度<15倍,电导率<0.5mS/cm,达到了FZ/T01107-2011回用水质指标,中水回用率达60%。

工程投资

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总投资500万元,设计处理水量3kt/d,回用1.8kt/d,回用率达到60%。企业每年可回收594kt污水、减排COD排放量1188t、节省水费136.62万元。

2、江西某纺织企业废水处理

工程概况

废水中污染物成分十分复杂,含有各种浆料助剂(表面活性剂)、染料、纤维、碱、漂白剂、无机盐等,具有瞬时排放浓度高、水质变化大、色度深、水温高、难降解有机物比例高等特点。处理水量为8000m3/d。处理后达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)

设计水质指标

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主体工艺

初沉+水解酸化+CASS+混凝沉淀吸附+过滤组合工艺

工艺流程

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构筑物及设备

机械格栅:格栅间隙为10mm,栅宽为0.7mm?

集水井:尺寸为6.0m×6.0m×3.0m,有效水深为2.7m,有效容积为97.2m3

调节池:尺寸为30m×20m×6.5m,有效水深6.0m,有效容积3600m3,水力停留时间为10.5h?

初沉池:为辐流式,直径为21m,池边水深2.0m,有效容积667m3,表面负荷为1.0m3/(m2·h)?初沉池内设置周边传动刮泥机,转速为3.1m/min,电机功率为0.55kW?必要时投加亚铁盐进行预处理?

水解酸化池:尺寸为46m×24m×6.5m,有效水深6.0m,有效容积6600m3,水力停留时间为20.0h?水解酸化池内设置弹性立体填料,体积为4500m3?

CASS反应池:CASS反应池4格并联,单格尺寸为40m×14m×6.0m,有效水深5.5m,污泥负荷为0.08kg/(m3·d)?运行周期为8h,进水1.5h,曝气3.5h,沉淀1.0h(曝气0.5h后),排水1.5h?

混凝反应池:尺寸为4m×4m×5.5m,有效水深5.0m,有效容积80m3,水力停留时间为0.25h?

机械加速澄清池:直径为8.5m,池总深度为6.8m,分为第1絮凝池?第2絮凝池和分离室,总停留时间为2.5h?池内设置1台搅拌设备,搅拌叶轮直径为1.4m,电机功率为7.5kW?同时设置1台带有减速机的机械刮泥设备,刮臂直径为5.2m,电机功率为1.5kW?

除铁除锰滤罐:3台,直径为3m,填料为锰砂,滤速为10.6m/h?

清水池:尺寸为14m×10m×5.5m,有效水深5.0m,有效容积560m3,水力停留时间为2.1h?

处理效果

平均COD、BOD5、SS和色度去除率分别为97.3%、97.8%、90.0%和96.3%,出水水质稳定,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)中新建企业水污染物排放限值的要求。

工程投资

总投资为1702.2万元,用电负荷为388.19kW?电费为0.74元/t,运行药剂费为0.33元/t,人工费为0.04元/t,污泥处置费为0.27元/t,设备维护费为0.12元/t?故在未计设备折旧的情况下,运行费用为1.50元/t。

3、浙江某印染企业废水处理

工程概况

废水主要来源于生产中清洗、染色、砂洗、脱水、整理工序,主要含有浆料、染料、助剂、表面活性剂及其他有毒有害成分等,有机污染含量中等,但污染物种类繁多、色度高,B/C低,可生化性较差,其pH为6.0~9.0,COD为≤1200mg/L,BOD5为≤300mg/L,SS的质量浓度≤400mg/L,色度≤500倍。废水设计处理规模为1500m3/d,出水达到GB4287-2012标准。

设计水质指标

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主体工艺

混凝+A/O+O3-BAF

工艺流程

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构筑物

调节池设1座,,前端设有人工格栅。内设QJB1.5/6-260/3-980搅拌系统2套(SUS304材质),防止悬浮固体颗粒沉淀。

混凝沉淀池设1座,分2格。配套准600mm导流装置2套,碳钢防腐材质。混凝沉淀前端设反应池,设计反应时间30min,配套反应搅拌机3套,功率1.1kW,碳钢防腐材质。

水解酸化池设1座,半地上式钢砼结构。内设准160mm×80mm半软性组合填料;设QJB2.2/8-320/3-740S搅拌系统4套,SUS304材质。

接触氧化池设1座,半地下式钢砼结构。内设准160mm×80mm半软性组合填料,按填料计BOD5容积负荷0.35kg/(m3·d)。配套曝气风机2台,体积流量25.29m3/min,风压58.8kPa,功率45.0kW,1用1备;设准69mm×550mm微孔曝气器500套。

二沉池设1座,分2格,半地下式钢砼结构。配套准600mm导流装置2套,碳钢防腐材质。设污泥回流泵2台,体积流量35m3/h,扬程15m,功率3kW。

混凝终沉为斜管沉淀池,设1座,半地下式钢砼结构。配套准80mm斜管填料,聚丙烯(PP)材质;混凝沉淀前端设有反应池,设计反应时间25min,配套反应搅拌机3套,功率1.1kW,碳钢防腐材质。

BAF设1座,分2格,半地下式钢砼结构。设配套准1.6m×4.5m臭氧氧化2套,碳钢防腐材质。配套1.0kg/h臭氧发生器2台;设配套曝气风机2台,体积流量5.0m3/min,风压49.0kPa,功率7.5kW;设配套反洗水泵1台,体积流量600m3/h,扬程15m,功率45kW;设配套反洗风机1台,体积流量28.05m3/min,风压49.0kPa,功率37kW。

污泥浓缩采用重力式浓缩池,设1座,半地下式钢砼结构;设WL-360型卧螺离心脱水机1台,每天运行10h,对浓缩后的污泥进行脱水处理。

辅助建筑物生产辅助建筑物设配电间、风机房、化验室、加药间和污泥处理间等,总体尺寸为25.0m×6.0m×4.0m。

处理效果

出水效果良好,达到GB4287-2012标准。

工程投资

工程总投资为512.15万元,运行成本1.61元/m3,占地面积约700.0m2。

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