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循环水系统节能技术改造效果对比

2014-05-27 00:01
Minor昔年
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  1、前言

  中盐新干盐化有限公司60万t/a盐硝联产项目真空系统配套的循环冷却水系统,水泵实际运行工况点偏离设计工况点,与管路系统不匹配,水泵性能不稳定、运行效率低、噪音大、叶轮腐蚀快、寿命短。为此,在基于“合同能源管理”模式下对原循环冷却水系统进行了节能技术改造,取得了明显的节能效果。

  2、技改前概况及问题

  循环冷却水系统共八台水泵,其中四台冷水泵,流量1944(m3/h),扬程41.6m,配用电机315kW;四台热水泵,流量1987m3/h,扬程30.2m,配用电机250kW。经测量分析诊断,系统存在以下问题:

  (1)水泵的实际运行工况点偏离设计工况点且与管路系统严重不匹配,水泵运行效率低,能耗高,系统效率低。

  (2)水泵设备性能欠佳,运行效率低,运行成本高,寿命短。

  系统流程示意图如图1(以地面为零标高;泵房位于-3m;最高用水点:混合冷凝器高28m,真空度0.09MPa),原循环水系统设备如表1。

  图1 系统流程图

  表1 原循环水系统设备、管网情况

  注:1.盐硝实际产能80万t/a;2.主要冷却设备混合冷凝器(HD-301),9m以上负压,进出温差8℃;3.循环冷却水流量5100m3/h~5500m3/h;4.水质含盐较多,具有腐蚀性,对设备,管路影响较大,现场大多数水泵运行效率下降明显,维护成本高;5.运行模式:冷、热水泵均3台并联运行,运行时间:约290d/a,24h/d。

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