锻造加热炉烟气余热利用节能改造前后对比分析
2.3 改造方案
(1)为最大限度地提高热回收效率,将碳化硅质陶瓷换热器放置在锻造炉烟道出口附近、温度较高的地方,同时将原双行程改为四行程,增大换热面积。当窑炉温度为1250~1450℃时,烟道入口的烟气温度为1000~1300℃,空气预热温度可达到450~750℃,把热空气作为助燃风送入窑炉与燃气进行混合燃烧,大大减少了助燃空气所吸收的热量。考虑到管道及阀门的安全使用,以及供风系统与原烧嘴的设计能力,在仅更换空气预热器而不对锻造加热炉进行大面积改造的情况下,将空气预热温度控制在500℃以下。
(2)对原烟道进行局部修整,使碳化硅质陶瓷换热器与烟道内壁紧密贴合,有效防止了漏风现象,提高了热回收率。
(3)由于换热面积的增加,碳化硅质陶瓷换热器长度比原不锈钢换热器长度加长700mm,并对换热器的空气管道进出口进行相应改造。
(4)考虑到换热器长度增加后,烟道排烟阻力将会有所增加,造成炉膛压力升高,因而在改造后的烟道基础侧增加了一个宽250mm的备用辅助烟道,用于调节炉膛压力;另外在空气预热器损坏时,可作为备用烟道,而不影响加热炉的正常生产。
3、节能效果
3.1 计算数据
根据工业炉设计手册中空气预热温度与燃料节约量的关系图可查得,空气预热温度由300℃提高到500℃后,节约燃料率可由16%提高至25%,节约率增加56.25%。
3.2 实测数据
经过半年的使用,预热空气温度在460~490℃之间,改造前后的煤气消耗对比数据如下:
(1)800℃保温段,煤气耗量平均下降约60m3/h,下降15.7%;
(2)1230℃升温段(以4h升至需要温度为例),煤气耗量平均下降约75m3/h,下降9.16%;
(3)1230℃保温段,煤气耗量平均下降约130m3/h,下降35.12%。
3.3效益分析
通过对改造后的使用统计,一台加热炉共生产57炉次,比改造前共计节约煤气42.87万m3,按正常生产量推算,全年可节约煤气费用76.48万元,一台空气预热器的改造的投资在15万元左右,半年可收回投资。
4、结论
(1)采用碳化硅质陶瓷换热器进行高温烟气的余热利用节能改造,是一种在设备不必进行大改造时的投资小、见效快的节能改造好方法。
(2)碳化硅质陶瓷换热器具有耐高温、耐腐蚀、长寿命等优点,但也有抗震性差、不易维修等缺点,不适合用于震动大的场合。
(3)碳化硅质陶瓷换热器因其材质的特殊性,需要现场施工,设备停修时间长。
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