氧化铝熟料烧成窑烟气余热利用技术分析
2.2 烟气余热资源量分析
从测试数据看,烟气平均温度20 0℃,烟气的最低温度191℃,为了保险起见,烟气的计算温度取191℃。191℃的烟气比热容为1.439kJ/Nm3·℃;150℃的烟气比热容为:1.436 kJ/Nm3·℃。烟气温度由191℃降到150℃可回收热量:157848×(1.439×191-1.436×150)×0.9 =8.91×106kJ/h;8.91×106÷3600=2475 kW。
考虑应用软水热媒技术回收4 #和5#烧成窑烟气余热,利用其中的部分余热加热氧化铝片区澡堂用热水,大部分余热用于加热蒸发原液,节约蒸汽。
根据动力工程师手册,管道外表面温度15 0℃常年运行工况允许最大散热损失为116W/m2,热水输送管道采用Ф219×6,往返管道长度按1000m计算,则输送的散热损失为:3.14×0.219×1000×0.116=80kW。
考虑管道散热损失后,可有效回收的热量:2×2 475 -80=4870 kW。
全年可有效回收烟气热量:(按300d计算)4870×3600×24×300=12.6×1010kJ/a;4870×24×300=3.5×107 kW。
可有效回收的能量折算为标准煤:12.6×1010÷(7000×4187) =4307 tce/a ;
可有效回收的能量折算为1. 25MPa的饱和蒸汽(焓值2785kJ/kg)量:12.6×1010÷2785÷1000=45242t/a。
2.3 烟气余热利用流程
充分考虑烟气温度较低、烟气含硫量较高、烟气中含易与水反应结疤的粉尘量较高等特点,结合熟料烧成窑生产工艺,确定烟气余热利用方案为:在不改变原有系统工艺流程的基础上,于引风机出口与烟囱之间的水平烟道上增设径向夹套热管换热器,以软水作为热媒,控制软水入口温度,回收低温烟气显热,加热蒸发原液和氧化铝片区洗澡水,降低蒸汽消耗。为了防止烟道内积灰,将烟气先通过旋风除尘和电收尘,减少烟气含尘量,烟气含尘量降为平均浓度值约为247mg/m3;同时调整换热器内迎风面平均烟气流速为10.3m/s,实现换热器的自清灰和防磨损效果。
2.4 换热器系统工艺流程
换热器系统是实现余热利用的关键,将换热器系统设置为三个功能系统:烟气取热系统、水热媒循环系统、原液和洗澡水加热系统。烟气取热系统由径向夹套热管换热器、进出口烟温传感器、进出口烟气负压传感器组成;水热媒循环系统由循环热水泵、缓冲补水槽、管道、阀门、进出口水温传感器、进出口压力传感器、流量计等组成;原液和洗澡水加热系统由原液加热器、生活水增压泵、洗澡水循环输送泵、管道、阀门、进出口温度传感器、进出口压力传感器等组成。
2.4.1 烟气流程
引风机出口200℃左右的烟气进入径向夹套热管换热器与循环软水进行热交换,烟气放热后烟气温度降至150℃左右(露点以上),引入原烟囱排放。
2.4.2 水热媒流程
9 5℃左右软水首先经热水循环泵升压进入径向夹套热管换热器,与烟气进行热交换,软水获得热量温度升高到125℃,再进入原液换热器,将热量传给蒸发原液,原液温度升高到85℃左右进入原液槽备用,循环软水继续进入洗澡水加热器(原液加热器与洗澡水加热器串联),进一步将热量传给洗澡水,放热后温度降至95℃左右进入缓冲补水槽,然后经循环热水泵输送至径向夹套热管换热器与烟气进行热交换,如此循环。软水在系统中作为加热载体循环使用,其中的损耗将通过缓冲补水槽由蒸发回水补充。采用软水作热媒,可有效防止换热器的结垢,提高系统的运行效率,降低系统的运行费用。
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